工作总结
发表时间:2026-04-16综合保障岗工作总结。
干综合保障这活儿,说白了就是给一线兄弟们擦屁股的。别笑,真是这样。技术经理出身的人干这个,有个毛病——总想拿规范当令箭,后来发现,现场那本烂账,比规范厚多了。这一年下来,磕磕绊绊,攒了几个真事儿,写出来不算经验,算教训吧。
去年秋天接了个110kV老站改造。图纸上电缆沟的保护管管径标注得清清楚楚,DN150,够用。结果施工队一揭盖,沟里跟垃圾堆似的——淤泥半米深,废弃的旧缆头、生锈的支架、甚至还有几个破安全帽。实际能下缆的空间,连30%都不到。我当时就火了,指着图纸问监理:“这隐蔽工程验收记录谁签的?”没人吭声。工期不等人,业主那边一天三个电话催。
硬穿肯定不行,新缆刮坏了回头跳闸更麻烦。我跟施工队长老刘蹲沟边上抽了两根烟,定了个笨办法:先清淤,把沟里所有不是运行设备的东西全清出来。光废弃的接地扁铁就割了两百多公斤,老刘的手下骂骂咧咧,说这活儿不挣钱。我拍桌子:“清不干净,后面的防火、接地全白干,返工的钱你自己掏?”清完发现,有些路段管径确实不够,临时改路径——借道旁边一条废弃的电缆隧道,重新打孔、加支架。多花了三天,业主调度找我拍桌子,我直接说:“你要赶工期,现在穿缆,三个月后出了问题别找我。”最后他们松口了,条件是我必须三天三夜钉在现场。
三天没回家,困了就在工程车上眯一会儿。最后一次送电成功,合闸那一刻,业主那边也没话说了。这事给我的教训是:图纸会审光坐办公室看不行,得亲自去现场掀几个井盖看看。后来我定了个规矩,但凡老站改造,必须做“破坏性勘察”——选两个最不起眼的隐蔽点,打开验证。这办法土,但管用。你懂的,有时候规范是理想,现场才是现实。
今年初春有个事,差点让我栽跟头。夜里十点多,一条10kV馈线开关跳闸,重合不成。值班的小伙子急得满头汗,测了一圈二次回路、保护定值,都没问题。大家开始往复杂方向猜——CT饱和、谐波干扰、甚至怀疑是保护装置软件bug。说实话,我当时也有点慌,这种软故障最磨人。
后来我让自己冷静下来,从一次侧重新捋。拿红外测温仪扫穿墙套管连接点,发现B相接头温度比A、C两相高了将近30度。拆开防雨罩一看,线鼻子和设备线夹接触面有一层黑乎乎的氧化层,螺栓用手都能拧动——扭矩明显不够。查施工记录,去年年检时这个点是一位新员工紧固的,用的是普通扳手凭手感,没上扭矩扳手。负荷一上来,接触电阻大,发热,热胀冷缩导致间歇性放电,最后就发展成单相接地了。
找到原因了,但我心里不是滋味。那个新员工小赵,平时干活挺踏实,就是没人教他用扭矩扳手。出了这事,我没罚他,反而觉得是自己带团队的问题。第二天开复盘会,我没念PPT,直接把故障录波图、现场照片、测温数据投到屏幕上,问大家:“如果你们在现场,第一步会查哪里?”有人说看二次,有人说测绝缘。最后我把小赵叫起来,让他复述一遍自己当时怎么查的,他红着脸说漏了测温这一步。我说:“漏就对了,以后每天巡检,红外测温必须做,数据要记录。”
然后我干了三件事:第一,把全站所有一次连接点的紧固扭矩值做成口袋卡,每人一份,干完活双人签字确认扭矩扳手读数;第二,每周五下午雷打不动搞“故障复盘会”,不讲虚的,就讲自己遇到的真实异常;第三,给小赵配了个老师傅,跟岗一个月。三个月后,小赵成了站里的“扭矩手”,新来的都让他教。这事让我明白,技术能力不是骂出来的,是在错误里长出来的,关键是你得给人家成长的机会。
还有一个事儿,跟质量验收有关。管廊里敷设电缆,施工队为了赶进度,支架安装间距放大了20%,部分托臂焊接没开坡口。监理巡视时没注意,但我翻隐蔽工程验收记录的照片,发现焊缝成型太饱满,不像开坡口后的双面焊。我跟质检员说:“走,下去看看。”拎着焊缝尺和超声波探伤仪,在管廊里钻了俩小时,抽查十个点,四个未开坡口,两个熔深不足。
施工队长老李急了:“这又不影响受力,管廊里又没人看见,何必这么较真?”我没让步,拿出GB 50169-2016规范,指着条文给他看。要求已经安装的200多米支架全部拆除返工,费用他们自己承担。老李跟我拍桌子,说我不通人情。业主也来当和事佬,怕影响总工期。我坚持一条:隐蔽工程今天放过,明天就是事故隐患。返工花了五天,但后续防火涂料、电缆敷设一次验收通过,反而比原计划提前了两天。老李后来请我喝酒,说“你小子轴,但轴得有道理”。
带团队,我最烦那些空对空的培训。这一年我坚持几条笨办法:故障不过夜、复盘不过周。目前攒了32个真实案例,新员工来了就啃这些案例,啃完现场考。还有,我给团队配了便携式局放检测仪、热成像仪,要求每人每月交一份设备状态分析报告。报告不论文采,看数据准不准、趋势对不对。今年两个工作不满一年的小伙子,已经能独立负责一个配电室的年检了。 xd63.COm
最后说个丢人的事。第一个改造案例里,我其实犯了个错——清淤之前没先确认沟里有没有运行中的光缆,结果铲断了一根。虽然两小时抢通,但业主骂了我半小时。从那以后,清淤前必做“电缆识别”,谁不执行谁写检讨。这事儿让我记住:再急也不能省步骤,省一步,后面可能补十步。
明年打算把设备全寿命周期台账细化,每个关键连接点的紧固记录、测温数据、检修历史全部电子化。同时推行“故障预想”机制,每周每人提一个“最担心的故障点”,大家一起分析。这活儿不花哨,但实用。干我们这行的,不出事就是最大的本事——但不出事不是靠运气,是靠把每个细节都抠到骨头里。
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