工作总结
发表时间:2026-04-20(精选)选矿技术工作总结。
干了十来年选矿,回头一看,解决的都是些“破事儿”——但就是这些破事儿,决定了一天处理量是两千吨还是一千八,回收率是85还是80。今儿不列大表,不唱高调,就说说我这两年踩过的坑、补过的洞,还有那些让我半夜爬起来往厂里跑的破事。
一、加灰机那点破事,折腾了我三个月
我们二选厂处理的矽卡岩型多金属矿,铜硫铁共生,最难搞的是pH稳定性。去年夏天,浮选指标跟坐过山车似的,今天回收率86,明天掉到79。操作工老王找我嚷嚷:“张工,这矿浆pH跟抽风一样!”我一测,好家伙,从9.8能蹦到11.5。
蹲了三天现场,发现问题不在浮选,在加灰。螺旋加灰机一遇上矿石湿度大就堵,一堵操作工就拿榔头敲,敲通了哗啦啦下灰过量,pH冲上去;过一会儿忘了关小,又堵,再敲……恶性循环。最气人的一次,夜班小刘嫌报警器吵,直接把料位开关的线拔了,结果一晚上加了平时三倍的灰,第二天早上泡沫粘得跟浆糊似的,铜精矿品位直接从18%砸到14%。
怎么治?光开会批评没用。我干了三件事:
第一,在加灰机螺旋壳上开了个观察窗,焊了个透明亚克力板,旁边贴张纸写着“每半小时看一次,堵了先停螺旋再敲”。第二,给料位开关加了防护罩和声光报警,报警声调到85分贝,想关?得用扳手拆螺丝。第三,也是最重要的——我把pH检测点从搅拌槽出口挪到了浮选第一槽的中部,滞后时间从15分钟缩到5分钟。你别小看这5分钟,选矿的事儿,差5分钟可能十吨矿就飘走了。
改完后效果明显,pH波动缩到±0.3以内。但说实话,最让我得意的是老王的态度转变。上个月他又跑来跟我说:“张工,现在这灰加得稳,我睡觉都踏实了。”——你听听,这就是最好的验收报告。
二、磨矿细度那笔账,差点算栽了
去年四季度,来了一批高氧化率矿石。按老规矩,磨矿细度控制-200目65%±2%,细度合格,回收率就是上不去,尾矿跑铜严重。我一开始怀疑药剂,调了两天没效果,急得嘴角起泡。
后来狠下心做筛析曲线。不是那种应付差事的取样,而是每两小时一次,连续48小时,我跟着夜班一起取。说实话,凌晨三点蹲在振动筛边上取样,困得眼睛都睁不开,但你不盯着,取样工就糊弄你。结果出来一看,问题不在细度不够,在过磨。-400目含量到了36%,这部分泥化的铜根本浮不起来。
我把数据往桌上一拍,跟磨矿班长说:“把钢球配比给我换了。”原来Φ100:Φ80:Φ60=3:4:3,我改成4:3:3,增加冲击力减少研磨。同时把旋流器沉砂嘴从90mm换成85mm。操作工老李嘀咕:“张工,你这调完了细度可掉到62%了,不合格别怪我。”我说:“你按我的干,出了事我扛。”
三天后数据出来:-200目细度62%,-400目降到27%,铜回收率反而涨了1.8个百分点。老李服了,请我喝了瓶红牛。
三、一个轴承烧出来的教训
去年冬天那场事故,我到现在想起来还窝火。凌晨两点,中控电话打过来:“2号搅拌槽电流归零了。”我裹着军大衣跑到现场,一闻——焦糊味。手电一照,轴承端盖发黑,还冒着烟。打开一看,轴承已经烧结了,保持架碎成几瓣。
停机抢修8个小时,连带整个浮选系列停产,少处理300吨矿。厂长脸色铁青,没骂我,但比骂我还难受。
事后查原因,很简单也很丢人:润滑脂加注口被矿浆糊死了,加油工小赵每次交接班写“已加油”,实际根本没加进去。我问小赵:“你为什么不清理加注口?”他低头说:“我以为前面的人清了。”
这事儿让我明白一个道理:不能指望人的自觉性。我后来搞了个“可视化润滑卡”,每个关键设备旁边挂一块铝牌,上面写清楚:油品型号、加注量、周期、上次加注时间、下次加注时间。每班加油后拍照发群里,我第二天早会随机抽查照片。刚开始有人嫌烦,小赵还说“这不成搞形式主义了吗?”我说:“你先把轴承烧了的事给我写个检讨再说。”
半年下来,没再发生过一起缺油烧轴承的事。你看,有时候“形式主义”也是必要的,关键看你怎么用。
四、下游客户骂人,逼我改了工艺流程
去年冶炼厂那边投诉,说我们的铜精矿含砷波动太大,0.5%到1.2%乱跳,影响他们环保达标。采购经理在电话里骂了十分钟,我一句都没敢还嘴。
回来一查,原因是原矿中砷分布不均匀,浮选时砷跟着铜一块上来了。按以前的做法,我可以说“矿源问题,我们控制不了”。但我想了想,人家下游也是要吃饭的,你产品不行人家就换供应商。
我提了个方案:在粗选前增加一个脱砷作业区,用硫酸锌和亚硫酸钠抑制砷,先浮砷再浮铜。车间主任老周第一个反对:“你这是要加一台浮选机,还要改管路,至少耽误三天生产。而且回收率肯定掉。”我说:“掉多少我负责,先试一个班。”
试了一个班,铜回收率掉了0.2个百分点,但精矿含砷从平均0.8%降到了0.3%以下。我把数据发给冶炼厂,对方采购经理回了个笑脸表情。过了两个月,他们主动把扣款系数从0.9提到0.95。我算了笔账:一天处理2000吨原矿,铜价按6万算,掉0.2%回收率一天损失2万4;但精矿每吨多卖400块,一天产30吨精矿就是1万2,再加上扣款系数提高,基本持平。但客户满意了,订单稳了,这比什么都强。
五、还没解决的烂摊子
说了这么多成绩,也得露露丑。我们尾矿脱水用的板框压滤机,滤布寿命一直上不去,平均45天就破。试过丙纶、涤纶、锦纶三种材质,都不行。我分析是因为浓缩池里残留的硫酸根离子腐蚀纤维。下一步打算在浓缩池前加一个中和搅拌槽,把pH调到7左右再压滤。设备都报上去了,领导还没批。这事儿我心里也没底,但总得试试。
另外,磨矿自动化那个给矿前馈补偿模型,我调了两个月还是不理想。矿石硬度一变,模型就傻眼。我现在的想法是加一个矿石硬度在线检测仪,但一台十几万,舍不得。暂时只能靠操作工的经验手动补,说白了还是半自动。
最后说几句实在话
干选矿这么多年,我最大的体会是:别指望一招鲜。矿是活的,设备是犟的,人是懒的。你得把每个环节当成一个产品去琢磨——操作工是你的用户,他嫌麻烦,你就得把麻烦从“操作上”搬到“设计上”;下游客户是你的用户,他骂娘,你就得改配方。
那些高大上的理论,到现场都得变成螺丝、垫片、油枪和取样勺。我没什么大本事,就是能蹲下去、能听进去、能改出来。滤布那个事,我还在折腾,成不成另说,但不折腾肯定不成。
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