工作总结
发表时间:2026-04-17博达纸厂试用期工作总结(2026借鉴)。
进博达纸厂第一天,车间主任扔给我一沓图纸和一把安全帽,说:“先去抄三个月表,别急着动设备。”我嘴上答应,心里想的却是DCS参数优化那点事。结果第三周就栽了跟头。
纸机传动系统在车速750米/分钟以上震动这事,老员工管它叫“鬼敲门”。半年换了三茬人修,换过变频器、调过张力、甚至换过一根传动轴,都没好。我接手时觉得自己科班出身,PID参数倒背如流,应该手到擒来。
头两天蹲在控制室调参数。把速度环积分时间从1.2秒往下降,降到0.9秒,震动反而更剧烈。再降,断纸。老周走过来看了一眼说:“你坐这儿调三天,不如去传动柜后面蹲半天。”
我被噎住了,但这话对。拿振动仪和测温枪,在7号和9号电机之间蹲了整整一个下午。车速从600往上升,每升20米记录一组数据。发现两个反常:7号电机在升速阶段温度比8号高将近10度;9号电机振动频谱里多出一个低频峰值,频率刚好等于传动轴转频的一半。
晚上回去翻大修记录。半年前换过联轴器,旧型号是LM5-315,新的是LM5-320,间隙量从0.15变成0.28毫米。差了0.13毫米。这间隙在低速时被张力控制补偿掉了,车速一高,机械间隙的突变张力控制器根本来不及响应,系统开始震荡。
我跟老周说了判断。他没吭声,拿塞尺自己量了一遍,然后说:“改吧。但别一把全改,先改参数,不行再动机械。”
修改PID:速度环积分时间从1.2秒调到0.8秒,比例增益从0.5降到0.35。再给7号和9号之间的张力控制加一个前馈——根据车速变化率提前调整转矩输出。改完参数试车,车速拉到800米,震动值从4.2降到2.5。还是有点抖,但不断纸了。
老周说:“再调。”我又花了三天,把前馈系数从0.6慢慢往上加,加到0.85时震动降到1.8。连续跑了72小时,没断过纸。这事之后我记住一条:别坐在电脑前调参数,到现场去,用手摸,用眼看,用耳朵听。
第二件活是施胶涂布量不稳。质量部给的指标是标准偏差不超过0.4克/平方米,实际一直在0.65上下晃。印刷厂投诉说纸面有斑点,销售那边压着车间赔了两批货。
我先查施胶机辊子间隙。上下辊横向偏差0.07毫米,超了0.04。调完间隙,偏差降到0.58。有改善,但不够。
再查供胶系统。流量调节阀开度和实际流量的曲线在40%到60%这一段拐了个弯,线性度很差。拆阀芯,密封面磨出了沟槽,手指摸上去能感觉到台阶。换新阀门,重新标定曲线,偏差降到0.41。
还差0.01。我有点毛了,这点差距怎么都压不下去。那天下午我去摸施胶辊表面温度,两端的温度明显比中间凉。拿红外热成像一扫,两端比中间低8度。胶液在低温区流动性差,上胶量自然偏薄。加了两根辅助加热带,再给控制系统加一个温度闭环,偏差收窄到0.28。
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最后查胶液固含量。工艺文件要求11.5%正负0.3,我连续测了五天,发现固含量每天下午三点左右会掉到11.0%以下。跑到配胶站看操作,老李图省事,一次配两吨胶,放两个小时再用,胶液分层沉降。我跟老李商量改成一吨配一次,搅拌机持续转。老李不乐意,说多洗一次罐子。我帮他设计了一个快速冲洗程序,五分钟洗完。试了两周,固含量稳住了,涂布量偏差降到0.19。
老李后来跟我说:“你小子行,没光嘴上说,真动手解决问题。”这话比什么考核表都管用。
试用期里也干过蠢事。有一次压光机热辊温度波动,正负5度来回跳。我花了整整两天调PID参数,怎么调都没用。第三天老师傅赵哥路过,看了一眼温控仪的输入值,说:“你看看热油泵入口滤网。”拆开一看,滤网堵了一半。清理完,温度波动缩到正负0.8度。赵哥没骂我,只说了一句:“先看硬件,后调参数。顺序别搞反。”
三个月下来,车间验收了两个改造项目:传动优化方案已经归档,施胶工艺新规程纳入班组日常培训。我自己攒了一本工作笔记,记了23条故障现象和对应的排查路径。
说句实在话,技术这个行当,不怕笨,就怕飘。蹲在设备旁边老老实实测数据、做记录、一步一步验证,比什么高招都管用。
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