工作总结
发表时间:2026-04-20【深度】桥式起重机榨季工作总结。
这个榨季从去年11月到今年3月,我管的三台桥式起重机,在原料吊运、蔗渣清理和成品糖入库这几个地方,累计跑了差不多2800个小时。我是操作手,也是第一拨处理故障的人。下面把这些日子遇到的真问题、用的土办法和笨规矩捋一捋,供大伙参考。
先说故障这块。榨季头两周还算太平,到了12月中旬,生产开始满负荷运转,毛病就一个一个往外冒。
12月18号晚上八点多,对讲机里喊:2#起重机吊着一捆甘蔗渣,大车突然卡死了,吊物悬在半空,离地面差不多六米,下面就是清理作业区,有三个工人正干活呢。我跑上司机室,先手动松了制动器,慢慢把吊物放到安全地方,然后开始查。变频器亮“过流”红灯,摸电机外壳,烫得能煎鸡蛋。拆开大车电机的风罩一看——好家伙,散热风扇叶片被碎蔗渣糊得严严实实,一点缝都没有。真他妈邪门,我们明明每周都用气枪吹扫,可蔗渣那些细丝会从防护网缝隙钻进去,越积越密,外面看着干净,里头早堵死了。
那天晚上我带着两个维修工,干了三个多小时,把四台大车电机的风扇腔全清了。又在防护网内侧加了一层40目的不锈钢筛网。事后我琢磨:光按周期吹扫没用,得拆开看。于是我把作业指导书改了——每两周必须拆开风罩手动清理,不准只拿气枪糊弄。同时要求每次点检拍照留底,拆检部位签字确认。
还有一件让我头疼的事,就是减速机渗油。三台起重机一共六台减速机,入榨前刚换过油封,结果到1月份,两台开始往外渗。拆开检查,发现油封唇口被硬化的润滑脂磨出了沟槽。问题出在用的润滑脂上——原厂推荐通用锂基脂,但榨季期间桥架内部温度长期45℃以上,普通脂高温下会硬化。我换成高温复合磺酸钙基脂,同时把加注周期从一个月缩短到半个月。现在基本不渗了。换油成本高了大概15%,但不用每周擦油污了,工人也不骂了,这账划得来。 (Gx86.com 笔稿范文网)
钢丝绳磨损也折腾了一阵。1号机的主起升钢丝绳用了不到400小时就出断丝,按标准应该撑到600小时以上。我用游标卡尺量了所有滑轮槽,发现有两个导向滑轮的槽底直径超标了1.2毫米,导致钢丝绳偏角过大,边缘被啃伤。换滑轮那天,拆下来一看,槽底已经磨出棱了。换完之后,我把所有滑轮组的磨损数据建了个档案,定规矩:每榨季开始前用卡尺量一遍滑轮槽底直径,超过极限的提前换,不等它出事。后来实测,新滑轮配新钢丝绳,寿命到了620小时。这才像话。
说点个人感受。榨季刚结束没几天,制炼车间的班长给我打电话,说去年12月那次故障之后,他们车间再也没因为起重机问题停过产。他说“今年出糖率比去年高了0.3%,设备顺了,人就不慌”。我放下电话,说实话心里挺舒坦。不是那种虚的成就感,就是觉得自己那些死办法、笨规矩,真管用。
但我也得承认,有些事搞砸过。有一次换油封,换完第二天又漏,拆开一看,油封没装正,歪了。那次我特别恼火,自己干活太急,没对正就压进去。后来我规定,装油封必须用专用压具,不准用锤子敲。还有一次,质检站的人非要我们填十几张表,什么润滑记录、点检卡、维修单,来回签字盖章。有那功夫,我真想多拧两圈螺丝。但没办法,流程得走,我就把表格简化成一张A4纸的正反面,现场填完拍照上传,省得跑腿。
下一个榨季11月才开始,中间这半年,我给自己定了三件事,非干不可。
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第一,整机电气系统的老化件全部换掉。三台起重机的控制柜接触器用了五个榨季,触点烧得发黑。我已经列了清单,6月份之前换成施耐德的新系列。同时每台柜子加装温湿度传感器,通过车间已有的监控系统实时报警。这事我跟电工班长吵了一架,他说“没必要”,我说“你等着瞧”。最后还是装了。
第二,关键焊缝的年度探伤。主梁和端梁连接处的焊缝,肉眼看不出问题,但应力集中的地方容易出疲劳裂纹。我已经联系了无损检测的公司,9月份榨季检修时做一次磁粉探伤。以后每年一次,形成规矩。预算报上去了,领导还没批,我打算再磨一次。
第三,操作工的实战培训。这个榨季有好几次故障其实是操作不当引起的——比如有人快速反转制动,吊着重物猛打小车。我准备在下个榨季开始前,用两周时间对所有操作工做一次现场培训。不讲课,就让他们坐在司机室里,我站在旁边教:怎么听异响、怎么看电流表、怎么根据吊载重量匹配速度。同时给每台起重机加装超载记录仪,谁野蛮操作,数据说话。这事车间主任有点犹豫,说“没必要搞这么复杂”。我说,你算算上次因为过载烧了变频器,换了花了一万八,够买三台记录仪。他就没话说了。
设备这东西,你糊弄它,它就撂挑子,没商量。下一个榨季,我还是这个态度。
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